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    1620-06

    紧固件带状组织金相分析 螺栓冷镦成型后进行金相检查发现螺栓头部和杆部有条带状组织,该条带状组织为原材料带来的轻微带状组织,见图8-73、图8-74。

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    1620-06

    紧固件常见表面缺陷金相分析 紧固件螺栓杆部常见表面缺陷有折叠、裂纹、拉痕、划伤等,见图8-72,其中A.表面折叠;B.表面裂纹;C.表面拉痕;D.表面划伤。

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    1520-06

    特种钢螺栓原材料脱碳金相分析 螺栓热处理后硬度低,金相检查脱碳很严重,取未热处理的螺栓进行金相检查发现未热处理的螺栓与热处理的螺栓表面均有相同的严重脱碳,是原材料缺陷,因原材料拔丝后球化退火工艺不当造成,见图8-71。

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    1520-06

    六角头螺母裂纹失效分析 40Cr六角法兰盘螺栓表面划伤缺陷,法兰盘螺栓表面有裂纹缺陷,金相检查发现是原料表面划伤,见图8-70。

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    1520-06

    六角头螺母脱碳层金相检测 六角螺母成品经热处理后检查有脱碳,但只发现螺母局部未加工的六方面和螺纹牙尖有脱碳,其他地方不脱碳,如果是热处理脱碳,整个螺纹都应有脱碳。该螺母只有牙尖有脱碳,说明不是热处理脱碳,而是原材料带来的脱碳。

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    1520-06

    轴承原材料裂纹失效分析 偏心轴机械加工后纵向金相检查,发现内部有多条不规则、长短不一的裂纹,该裂纹不是加工造成而是原材料裂纹。

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    1520-06

    特种钢螺栓原材料金相组织分析检测 紧固件产品缺陷组织一部分是加工工艺造成还有原材料本身具有的,为了更好的分析原材料缺陷,特整理介绍部分原材料缺陷组织(其中放大倍数100×者不予注明,其余均注明放大倍数)。

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    1520-06

    零件酸性腐蚀试验缺陷金相分析 零件因过酸洗造成的孔洞缺陷,由于酸洗工艺不当,原料存在的带状组织发生选择性腐蚀孔洞。

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    1520-06

    特种钢卡箍折叠弯曲缺陷金相分析 20钢卡箍弯曲成型造成折叠缺陷,卡箍弯曲成型工艺不当,造成弯曲处折叠缺陷,见图8-61、见图8-62

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    1220-06

    螺栓头部折叠纹金相分析 35钢螺栓头部成型产生头下折叠裂纹,碳钢螺栓头部成型工艺不当,造成头下R处产生折叠裂纹,45钢螺栓头下R处裂纹缺陷,45钢螺栓成型工艺不当造成头下圆角R处产生裂纹。

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    1220-06

    螺栓加工折叠痕金相分析 20钢焊钉成型工艺不当造成倒角处产生折叠裂纹,

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    1220-06

    螺纹搓丝不当牙底会造成何种缺陷 GH738高温合金自锁螺母因自锁收口成型工序安排不当,收口加工残余应力没有消除,在安装应力的作用下,两者叠加螺母收口端面产生应力裂纹,见图8-49。

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    1220-06

    高温合金自锁螺母应变裂纹金相分析 GH738高温合金自锁螺母因自锁收口成型工序安排不当,收口加工残余应力没有消除,在安装应力的作用下,两者叠加螺母收口端面产生应力裂纹,

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    1220-06

    特种钢螺栓热锻造金相分析 锻造裂纹边缘伴随有脱碳或氧化,常常有粗晶现象,该裂纹由表及里沿晶扩展,两侧有脱碳,另外,还有多条封闭的裂纹,该裂纹不是淬火裂纹而是锻造裂纹,因为淬火裂纹的两侧无脱碳;并为开口缺陷,由表及里穿晶扩展;而该裂纹不具...

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    1220-06

    十字槽螺栓裂纹失效金相分析 30CrMnSi钢十字槽螺钉头部成型工艺不当,造成十字槽底部产生裂纹,十字槽底部裂纹形貌 。

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    1120-06

    高强度螺栓污染组织金相分析 TC4钛合金高强度螺栓,强度要求≥1100MPa。热处理采用真空炉固溶,淬火水冷,时效后强度≥1100MPa。但在热处理过程中如果操作不当,或因设备问题,螺栓表面容易产生氧污染,使螺栓报废,所以,钛合金高强度螺栓热处理后要进行氧...

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    1120-06

    螺栓热处理金相分析 GH4169螺栓热处理为固溶+时效,因热处理工艺或操作不当,固溶+时效后得到不正常的组织,两种不正常组织如下: 1) GH4169螺栓固溶时效后局部出现不正常的粗大晶粒,见图8-33。2) GH4169螺栓固溶时效后出现混晶组织,见图...

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    1120-06

    高强度螺栓热处理工艺金相分析 42CrMo钢高强度螺栓热处理操作不当,使组织成为回火索氏体+回火屈氏体+网状和块状铁素体混合组织,

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    1120-06

    T12过烧紧固件热处理工艺金相分析 紧固件的T12钢冷冲模采,冲模在热处理过程中由于加热温度过高,造成了组织粗大,晶界氧化,局部融化成孔洞,碳化物呈骨骼状的过烧组织。局部孔洞过烧组织,见图8-29,碳化物呈骨骼状的过烧组织见图

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    1120-06

    特种弹性垫圈硬度与弹性组织的关系 65Mn钢弹性垫圈产品硬度偏低,硬度偏低的原因是组织不正常;正常组织应为回火屈氏体。不正常组织为回火屈氏体+铁素体的混合组织。

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12-132019

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金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。它是机械制造中的特殊工艺过程,也是质量管理的重要环节。2019年11月1日-3日,浙江国检金相检测部经理刘海波同志赴湖南株洲参加全国热处理标委会七届四次工作会议暨热处理标准审查会,并在会后中车株洲电力机车企业相关人员进行了深...

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传承 创新 发展—“国检检测”2020年迎新年会 顺利召开!

不忘初心辞旧岁,不负韶华迎新春,元月17日下午,“国检检测”2020年迎新年会顺利召开!会议议程主要有认识新员工、表彰先进及总经理作工作报告。 总经理姜招喜所做的工作报告全面回顾总结了2019年工作,分析存在的问题,并结合公司实际情况,部署了2020年重点工作。 会后,公司工会组织了文艺活动。合唱、诗歌朗诵、小品、问题抢答、大屏游戏,节目内容丰富多彩,精彩纷呈。 喜悦伴着汗水,成功...

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1.概述 现有轮毂螺栓断裂残件2件,完好件4件,等级为10.9级,材质为SCM435,螺母三件,安装于车辆轮毂处,服役过程中失效,要求分析失效原因。图1~4所示为试样宏观形貌,螺栓断裂位置为螺纹收尾处,断口及断口附近均未见明显的塑性变形,断面内部分区域存在磨损痕迹。螺母中(图3所示),两件表面磨损严重(图3所示1、2号样),一件表面轻微磨损(图3所示3号样),检测螺母螺纹,发现1号螺母约1/2的内螺纹已经...

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