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浏览:- 发布日期:2023-05-10 13:32:54【

摘 要:某电厂超超临界清洁高效燃煤发电机组锅炉钢管发生泄漏.采用宏观检查、化学成分 分析、拉伸试验、硬度测试及金相检验等方法对钢管泄漏原因进行了分析.结果表明:末级过热器 钢管因被异物堵塞而处于超温运行状态,使钢管的力学性能劣化,进而导致钢管的承压能力下降, 在内压应力作用下,钢管的蠕变速率加快,其表面萌生出蠕变裂纹,最终导致钢管发生泄漏. 

关键词:超超临界机组;末级过热器;泄漏;蠕变裂纹;过热 

中图分类号:TK223.3        文献标志码:B            文章编号:1001G4012(2020)01G0038G03 


某电 厂 超 超 临 界 清 洁 高 效 燃 煤 发 电 机 组(锅 炉型号 为 HGG3118/29.3GYM6)在 运 行 112h后, 其锅炉末级过热器的钢管发生泄漏.该钢管材料 为 SAG213S30432 不 锈 钢,规 格 为 ?44.5 mm× 11mm,设 计 温 度 为 640 ℃,蒸 汽 压 力 为 31.4 MPa.该 末 级 过 热 器 的 进 出 口 温 度 分 别 为 552 ℃和630 ℃,进出口 压 力 分 别 为 31.4 MPa和 30.7 MPa.为 查 明 泄 漏 发 生 的 原 因,笔 者 对 失 效 钢管进行了理化检验和分析[1G2]. 

1 理化检验 

1.1 宏观检查 

现场检查发现末级过热器管左数第2屏后数 第9根钢管发生泄漏,失效钢管的位置如图1所示, 宏观形貌和图2所示.由图2可见,失效钢管的爆口 呈鱼嘴状,爆口长度为140mm,宽度为20mm,其边 缘较粗糙且厚度最薄处为9.68mm.爆口附近钢管 外表面有平行于管轴的蠕变裂纹,具有不锈钢管过热 爆管的宏观形貌特征[3G5].失效管段发生了扭曲变 形,除了爆口部位,其他管段内外壁表面光滑,未见轧 制、折叠、重皮、裂纹、结疤和离层等缺陷.对失效管 段远离爆口且未扭曲变形处(图2中 A 位置)与爆口处(图2中B位置)的外径进行测量并计算其胀粗率, 结果如表1所示,可见爆口处管段的外径及胀粗率较 大,远离爆口的管段的外径及胀粗率较小.

图1

图2

表1

1.2 化学成分分析 

从失效钢 管 (图 2 中 的 3 号 位 置)上 取 样,用 OBLFQSNG750型直读光谱仪对试样进行化学成 分分析,结果如表2所示.可见失效钢管的化学成 分符合 ASMESAG213/SAG213M«锅 炉、过 热 器 和 换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管子»对 SAG 213S30432不锈钢成分的技术要求. 

1.3 拉伸试验 

按 照 ASTM E8/E8M -16aStandard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials,从失效钢管(图2中的1号位置)截取纵 向圆棒状拉伸试样,采用 CSSG2795型电子拉伸试 验机对试样进行室温拉伸试验,结果如表3所示. 可见试样的屈服强度、抗拉强度和断后伸长率均满 足 ASME SAG213/SAG213M 对 SAG213S30432 不 锈钢的技术要求.

表2

表3

1.4 硬度测试 

按照 ASTM E10-18StandardTestMethod forBrinellHardnessof MetallicMaterials,从失 效钢管(图2中2号位置)上取样,采用 HBG3000C 型布氏硬度仪对试样进行布氏硬度测试.得到失效 钢管的硬度为167HBW,在DL/T438-2016«火力 发电厂金属技术监督规程»要求的150~219 HBW 范围内.

1.5 金相检验

从失效钢管的爆口处(图2中3号位置)和远离 爆口处(图2中4号位置)分别截取金相试样,试样 经打磨、抛光处理后,用盐酸苦味酸酒精溶液(5mL 盐酸+1g苦味酸+100mL 酒精)浸蚀,使用 Zeiss Axiovert200 MAT 型光学显微镜进行观察.由图 3可见,失效钢管的爆口处与远离爆口处的显微组 织均 为 奥 氏 体 + 大 量 沿 晶 界 和 晶 内 析 出 的 碳 化 物[6],晶界模糊且未见孪晶组织.爆口处显微组织 中有蠕变微裂纹. 

图3

2 分析与讨论 

由宏观检查结果可知,失效钢管爆口处符合不 锈钢管过热爆管的宏观形貌特征.由金相检验结果 可知,失效钢管爆口处与远离爆口处的显微组织为 奥氏体+大量沿晶界和晶内析出的碳化物,爆口处 显微组织中有微观蠕变裂纹,符合不锈钢管过热爆 管的微观形貌特征[7].综上,可判断该末级过热器 钢管在运行期间出现过热导致其显微组织中晶界与 晶内析出大量碳化物,使钢管的力学性能劣化,进而 导致钢管承压能力下降,在内压应力作用下,钢管的 蠕变速率加快并萌生出蠕变裂纹,最终导致该末级 过热器钢管发生泄漏.

该超超临界清洁高效燃煤发电机组为新建机 组,运行时间仅为112h.末级过热器在试运行期 间较短时间内发生过热爆管的原因一般为:钢管局 部被异物阻塞;末级过热器入口集箱处节流孔圈阻 塞;钢管局部热负荷偏高等.为查明失效钢管出现 过热爆管的原因,现场调取该末级过热器出口温度 的变化曲线,发现与失效管段同屏相邻位置的管段 以及相邻管屏同位置的管段出口温度未超过640℃ (没有超温现象),而失效管段出口温度持续上升到 约660 ℃并在该温度下保持了6.5h(出现超温现 象),比其同屏相邻位置管段以及相邻管屏同位置管段的出口温度高出60℃,由于局部热负荷偏高的情 况不会只出现在一根管段,由此可排除钢管局部热 负荷偏高的因素.

对该末级过热器管屏、末级过热器入口集箱以 及出口集箱的钢管内部进行清洁度检查后,发现在 末级过热器第35,37屏的钢管内有电厂基建安装时 的遗留物,而在其他管屏的钢管、末级过热器入口集 箱和出口集箱内均未发现异物.由此推测该末级过 热器发生过热爆管是因为钢管被异物阻塞,导致其 工质流量减小,管壁温度升高,使钢管处于超温状态 而发生过热爆管.由于爆管时高速气流产生的瞬间 冲击力很大,极有可能将异物从爆口处吹出,因而在 失效钢管内未发现阻塞物[7].

3 结论及建议 

超超临界清洁高效燃煤发电机组在运行期间, 其锅炉末级过热器钢管因被异物堵塞而处于超温运 行状态,使钢管的力学性能劣化、承压能力下降,钢 管的蠕变速率加快,其表面萌生出蠕变裂纹,最终导 致钢管发生泄漏.

建议在电厂基建阶段加强包括末级过热器集箱 在内锅炉的清洁度检查,防止异物阻塞导致锅炉钢 管过热.同时,电厂应对发生泄漏的末级过热器管 屏的其他部位进行排查,检查其他钢管是否经历过 热运行而在其外壁产生了蠕变裂纹,以消除影响锅 炉安全运行的隐患. 


参考文献: 

[1] 陈现景,张守鹏,唐孔科,等.锅炉水冷却管爆裂原因 分析[J].理化检验(物理分册),2010,46(5):337G339.

[2] 李宪爽.某亚临界机组锅炉末级过热器泄漏原因分 析[J].理化检验(物理分册),2019,55(1):56G58. 

[3] 晏嘉陵.600MW 超临界电站锅炉末级过热器管爆裂 失效分 析 [J].理 化 检 验 (物 理 分 册),2017,56(6): 445G448. 

[4] 张磊,廉根宽.电站锅炉四管泄漏分析与治理[M].北 京:水利水电出版社,2009. 

[5] 蒙新明,张路,赖云亭,等.某超临界机组锅炉过热器 管爆管原因分析[J].理化检验(物理分册),2015,51 (5):353G357. 

[6] 杨富,章应霖,任永宁,等.新型耐热钢焊接[M].北 京:中国电力出版社,2006. 

[7] 肖国华,李益民,王理博.超超临界机组锅炉末级过 热器爆管原因分析[J].理化检验(物理分册),2011, 47(4):245G247. 



<文章来源> 材料与测试网 > 期刊论文 > 理化检验-物理分册 > 56卷 > 1期 (pp:38-40)>

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