高强度螺栓疲劳断裂失效如何检测
307A等级大扁头方颈螺栓,规格为3/8×5”,材料为ML08AlCK,生产标准为ASTM A307,双模双冲成型。
该批螺栓成品试验时,对螺栓采用6°斜垫片进行楔负载试验,试验时部分螺栓断裂掉头失效,掉头故障约为20%。
试验过程与结果
取该批10件螺栓进行楔负载试验,实验严格控制拉伸速度与楔垫角度。试验分成两组,其中5个采用方孔楔垫,边长9.86mm,另外5个为圆孔楔垫,孔径13.40mm,两组螺栓分别有一个掉头。通过对10个螺栓的6°楔负载试验结果分析,基本排除试验方法及设备的影响,将两掉头螺栓标记为1号,2号。
断口宏观分析,掉头螺栓(1号、2号)断裂断口约距头下方颈边1~2mm,断口宏观形貌分别如图14-40、图14-41。
图14-40 1号头部断口宏观形貌 图14-41 2号头部断口宏观形貌
对两件故障螺栓的头下圆角处进行金相检查, 检查位置于螺栓距方颈约1~2mm处,一件有折叠,折叠向中心延伸,折叠长度>2mm,见图14-42;另一件有小缺口和小折叠,见图14-43。
图14-42 螺栓头下圆角处的折叠 图14-43 螺栓头下圆角的小缺口小折叠
另外,取合格批螺栓两件,对头下圆角金相组织检查,两件螺栓头下圆角处处均无缺陷,如图14-44、图14-45。
图14-44 螺栓头下圆角处无缺陷组织 图14-45 螺栓头下圆角处无缺陷组织
对掉头螺栓和没有掉头螺栓进行化学成份分析,成份分析结果均在材料标准范围内,基本无差异。
分析与讨论
经对故障批螺栓及合格成品螺栓进行对比试验,宏观和微观形貌检查结果,基本排除材料及检测方法引起掉头的可能性。
螺栓头下距方颈边1~2mm处有明显较严重折叠,位置与两掉头螺栓头部断裂处位置相吻合,结合断口微观形貌分析,确定该批次螺栓掉头由头下折叠引起。
由于该批螺栓成形工艺不当,造成螺栓头下圆角处产生折叠。但该批螺栓头下圆角处有的折叠很深,有的较浅;头下圆角处又是应力集中的地方,折叠很深的螺栓经6°楔负载试验时,螺栓受拉应力和弯曲应力作用,头下应力集中处的折叠扩展,使螺栓掉头失效。
折叠较浅的螺栓和无折叠的螺栓,在6°楔负载试验时能经受拉应力和弯曲应力作用而不掉头。
由于该批螺栓成形工艺不当,造成部分螺栓头下应力集中处的圆角处产生较深的折叠裂纹,这部分螺栓在6°楔负载试验时,因折叠裂纹较深在拉应力和弯曲应力作用下,较深折叠扩展使螺栓掉头断裂失效。
结论与启示
(1) 该批螺栓掉头断裂失效原因是螺栓头下应力集中处的圆角处,有较深的折叠裂纹。
(2) 由于该批螺栓成形工艺不当,造成部分螺栓头下应力集中的圆角处产生折叠裂纹。折叠较深的部分螺栓,在6°楔负载试验时,螺栓受拉应力和弯曲应力的作用使折叠裂纹扩展,最后螺栓掉头失效。
(3)大扁头方颈螺栓在成型时,头下应力集中的圆角处容易产生折叠裂纹,因此,一定要制定合适的成型工艺,防止折叠裂纹的产生。