分享:中压调速汽门预启阀阀碟开裂失效分析
摘 要:采用通道式合金分析仪、光学显微镜、拉伸和冲击试验机、扫描电子显微镜等分析了预 启阀阀碟的化学成分、显微组织、力学性能以及断口宏观和微观形貌,并结合预启阀阀碟现场工况 条件对其开裂原因进行了分析.结果表明:由于该预启阀阀碟韧性和塑性较差,从而导致其在与止 转销接触面承受较大胀紧力处发生脆性开裂;裂纹起源于阀碟与止转销接触的内表面中心处,材料 内部的密集孔洞连接形成最初的微裂纹,晶界析出的碳化物使得材料整体抗裂纹扩展能力变差,裂 纹随后发生快速扩展并彼此连接成大裂纹,最终导致阀碟开裂失效.
关键词:预启阀;阀碟;开裂;力学性能;胀紧力;孔洞;碳化物
中图分类号:TB31;TK268 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2018)10G0757G04
2017年,辽宁某电厂在检修期间发现,中压调 速汽门预启阀阀碟开裂失效.中压缸进汽阀设计为 两台联合汽门,联合汽门由中压调速汽门和中压主 汽门合并在一个阀壳内,虽然它们利用一个共同的 阀壳,但这两个汽门的功能是不同的,各自有独立的 操作控制装置.中压调速汽门设计独立的阀碟组 件,主阀碟内部设有预启阀,在阀门开启时降低主阀 碟前后压差,减小阀门开启力.对中压调速汽门进 行解体检查,发现阀杆轻微积存氧化皮,衬套完好无 断裂,拆除阀盖后吊出预启阀,可见预启阀止转销截 面存在明显裂纹,如图1所示,已不能满足正常使用 要 求.失效中压调速汽门基本参数见表1;开裂阀碟材料是汽轮机用 GH901 高温合金,阀碟直径是 290mm;销子材料是2Cr12NiMo1W1V 钢,直径是 85mm.为查明该预启阀阀碟开裂失效原因,笔者 对其进行了检验和分析,并提出了改进措施.
1 理化检验
1.1 宏观分析
由图1可见 ,止转销和阀碟结合比较紧密,从裂纹未贯穿一侧沿横截面方向机加工切开,打开裂纹贯 穿一侧断口,发现断口和止转销接触面存在脱落的氧 化皮.由图2可见:断口表面颜色呈灰黑色,两断裂 面啮合性好,无明显塑性变形;断面明显可分为3个 区域,即 A区纤维区,B区放射区,C区剪切唇区;其 中B区有明显的放射状条纹,属于典型的脆性断口, 放射状条纹发射的反方向指向裂纹源,即 A区.
1.2 化学成分分析
分别从阀碟近表面和中心部位取样进行化学成 分分析,结果见表2.对止转销取样进行化学成分 分析,结果见表3.
根据资料,阀碟材料为 GH901高温合金,参照 «中国航空材料手册»(第2版)第2卷[1]对 GH901 材料成分的要求,阀碟表面和心部的化学成分均符 合该手册技术要求.止转销化学成分分析结果满足 GB/T 8732 - 2004 «汽 轮 机 叶 片 用 钢 »对 2Cr12NiMo1W1V 钢成分的技术要求.
1.3 力学性能试验
分别从阀碟和阀杆处取拉伸、冲击试样进行力 学性能检测,取样位置见图 3 和图 4,试验结果见 表4和表5.
.
1.3.1 拉伸试验
由表4拉伸试验结果可见:阀碟近表面及中心 位置材料断后伸长率很低,材料断裂时无明显塑性 变形;阀杆的抗拉强度和断后伸长率均高于阀碟的, 但仍不符合«中国航空材料手册»对 GH901高温合 金材料的技术要求.
1.3.2 冲击试验
由表5冲击试验结果可见:阀碟近表面、中心位 置及阀杆的冲击吸收能量都很低,均不符合«中国航 空材料手册»对 GH901高温合金材料的技术要求.
1.4 金相分析
对阀碟断口面取样进行金相分析,金相取样位置 为图2中2号试样的纵截面和3号试样的横截面,草 酸水溶液电解侵蚀,金相分析结果见图5和图6.
阀碟 A 区断口上存在大量孔洞,见图7.部分 孔洞已经连接成线,见图8a);部分孔洞以孤立的点 存在,见图8b),孔洞直径在20~100μm.断口上 没有观察到明显的疲劳断裂特征.
2 综合分析
阀碟开裂面与阀碟轴向基本垂直.断口表面无 明显塑性变形,存在放射状条纹,条纹指向表明裂纹 起源于阀碟与止转销接触面.阀碟近表面及中心位 置化学成分符合«中国航空材料手册»对 GH901高 温合金材 料 的 技 术 要 求,止 转 销 化 学 成 分 亦 满 足 GB/T8732-2004对 2Cr12NiMo1W1V 钢 成 分 的 技术要求.阀碟材料力学性能差,抗拉强度、断后伸 长率以及冲击吸收能量均不符合«中国航空材料手 册 »对GH901高 温 合 金 材 料 的 技 术 要 求 .表 明 阀碟材料塑性和冲击韧性差,缺口敏感性大,易发生脆 性开裂.对阀碟材料进行金相分析,观察到碳化物 有在晶界处大量聚集现象且材料内部存在较多孔洞 等缺陷,此为材料变脆的主要原因.由扫描电镜观 察结果可知,阀碟断口表面存在很多孔洞等微观缺 陷,孔洞直径在20~100μm,有些孔洞已连接发展 成微裂纹,有些孔洞还未连接.
3 结论及建议
(1)阀碟开裂失效是由于阀碟与止转销接触面 的断裂韧度过低,以及阀碟与止转销接触面承受的 胀紧力相互作用,从而导致阀碟发生脆性开裂.
(2)裂纹起源于阀碟与止转销接触的内表面中 心处,材料内部的密集孔洞连接形成最初的微裂纹, 晶界析出的碳化物使得材料整体抗裂纹扩展能力变 差,裂纹随后发生快速扩展并彼此连接成大裂纹,最 终导致阀碟开裂.
(3)材料内部孔洞可能是材料在铸造阶段产生 的,锻造过程中由于锻造压缩比不足而没有被消除; 也可能是材料在高的胀紧力作用下而产生的蠕变孔 洞[2G4].
(4)建议在生产时,优化阀碟锻造工艺,控制锻 造压缩比在合理的范围之内;在使用时,阀碟和止转 销应选择同种材料来防止接触面处产生胀紧力.
参考文献:
[1] «中国航空材料手册»编辑委员会.中 国 航 空 材 料 手 册 第2卷:变形高温合金 铸造高温合金[M].2版. 北京:中国标准出版社,2002.
[2] 柯浩,王华龙.GH901高温合金 CV 阀阀杆断裂原因 分析[J].热加工工艺,2016(12):241G243.
[3] 谢亿,郭建亭,陈红冬,等.超临界600MW 机组主汽阀 阀杆断裂原因分析[J].热力发电,2012,41(6):69G73.
[4] 何朋非,谢亿,屈国民.主汽阀阀杆 GH901断裂分析 [J].热加工工艺,2015(22):232G234.
文章来源——材料与测试网