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浏览:- 发布日期:2023-10-24 09:24:15【

摘 要:某电厂调速器步进电机轴在开机调负荷过程中发生断裂,对断裂电机轴进行了宏观检 验、化学成分分析、硬度测试、金相检验和断口分析,并对步进电机轴材料进行了切应力校核.结果 表明:该调速器步进电机轴断裂失效为低应力高周旋转/弯曲疲劳断裂.电机轴断裂失效的主要原 因一方面是因为变径部位退刀槽位置容易造成应力集中现象,从而促使步进电机轴表面产生疲劳 裂纹;另一方面是因为硫化物、碳化物等夹杂物的存在会降低材料的塑性、韧性和疲劳强度,进一步 造成应力叠加,材料力学性能降低,加速疲劳裂纹的形成和扩展. 

关键词:调速器;步进电机轴;疲劳断裂;应力集中;夹杂物 

中图分类号:TG115;TB30 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2019)10G0725G05


某电厂中调同意按负 荷 计 划 开 启 3 台 机 组, 1号机组并网后,现场运行人员随即在上位机操作 增加机组功率,发现机组功率调节无反应.现场检 查发现,1号机组下位机远方增功继电器动作正常, 调速器电调柜准确收到增功指令,调速器机械柜步 进电机正常动作,但机械柜内的机械位移转换装置 未动作,如图1所示.1号机组因调速器机械柜位 移转换装置故障无法增加负荷,故申请停机处理,进 而对1号机组调速器机械部分进行检查,拆开调速 器 步进电机与机械位移转换装置连接螺栓,发现调速器步进电机轴发生断裂,如图2所示,调速器机械 位移转换装置动作灵活.

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1号机组调速器步进电机采用日本SANYO 公 司 M59B23D型(双轴伸)5相步进电机,最大静止转 矩2.2 N??m,转 动 惯 量 1200g??cm2,步 距 角 为 0.72°/步,电机轴直径为9.5mm,电机轴材料、热处 理状态未知.步进电机转矩特性如图3所示,可见 转矩与转速有关,转速在100r??min-1以下时,基本 为恒转矩,转矩为2.5N??m;转速在100r??min-1以 上时,转矩下降.

为查明该调速器步进电机轴断裂原因,笔者对 其进行了检验和分析,并提出了改进建议. 

1 理化检验 

1.1 宏观检验 

经拆卸后观察发现,电机轴断裂于轴变径部位 退刀槽位置,如图4所示.断口处无明显宏观塑性 变形,边缘有磨损痕迹;断面方向基本与轴线垂直, 两断裂面吻合良好[1],断口表面呈碟形曲面,显示为 暗灰色;断面明显分为3个区域,如图5所示.I区 为平滑微亮区,呈“下残月”形态,该区域位于碟形曲面边缘 部 位,相 对 紧 邻 区 域 光 亮、平 滑、粗 糙 度 小;Ⅱ区为 暗 灰 色 细 晶 区,该 区 域 呈 斜 弧 面 形 态, 约占整个断面面积的80%;Ⅲ区为撕裂区,该区域 整体呈剪切唇形态,表面粗糙度大,位于I区对侧. 断口呈 现 的 3 个 区 域 与 典 型 的 疲 劳 断 口 特 征 区 域,即疲劳 源 区、疲 劳 扩 展 区 和 瞬 断 区 完 全 吻 合, 由此判断 该 断 口 为 典 型 的 低 应 力 高 周 旋 转/弯 曲 疲劳断口[1].

1.2 化学成分分析 

该步进电机轴材料未知,在电机轴断面附近取 样,采用Spectro定量光谱仪对其进行化学成分分 析,结果如表1所示.

 

由表1所示结果结合 GB/T20878-2007«不锈 钢和耐热钢 牌号及化学成分»分析可见,电机轴材 料化学成分与0Cr18Ni9Cu2奥氏体不锈钢成分技 术要求值最为接近,即日本标准中的 SUS304J3不 锈钢工 业 规 格. 实 测 值 中 锰 含 量 (质 量 分 数 为 2.22%)高于标准要求(≤2.00%),锰元素在奥氏体 不锈钢中的作用与镍元素的相似,主要起到稳定奥 氏体、减少δ铁素体含量的作用,因此锰含量不在标 准要求范围内不是导致该步进电机轴断裂的原因; 实测值中硫含量(质量分数为0.198%)高于标准要 求(≤0.030%),硫为钢中的有害元素,容易使钢产 生热脆性,降低钢材的延展性和韧性[2]. 

1.3 硬度测试 

对电机轴 切 面 取 样 进 行 布 氏 硬 度 试 验,结 果 如表 2 所 示,结 合 GB/T20878-2007 和 GB/T 1220-2007«不锈 钢 棒»技 术 要 求 可 知,电 机 轴 材 料硬度与0Cr18Ni9Cu2不锈钢固溶处理态的硬度 值相近. 

1.4 金相检验 

在步进电机轴断口处取样进行金相检验,试样 经磨制、抛光和氯化铁盐酸水溶液浸蚀后,在金相显 微镜下进行观察.结果显示步进电机轴显微组织为 多边形晶粒组成的单相奥氏体,如图6所示.

1.5 断口分析 

由图 7 所 示 的 步 进 电 机 轴 断 口 扫 描 电 镜 (SEM)形貌可见,疲劳始于轴的表面,存在明显的 疲劳台阶,同时在疲劳台阶附近伴随有毛刺出现,如 图7a)和图7b)所示;疲劳裂纹扩展区为穿晶断裂形 貌,裂纹穿过晶界,在晶内扩展,存在具有明显方向 性的细小疲劳条纹,同时扩展区伴随有夹杂物的存 在,如图7c)所示;瞬断区呈明显的撕裂状特征,并 伴生有韧窝和裂纹,如图7d)所示. 

对步进电机轴断口上的夹杂物进行能谱(EDS) 分析,能谱分析位置如图8所示,其中位置1为摩擦 区域测点;位置2为正常形貌区域测点;位置3为圆 形夹杂物测点;位置4为条状夹杂物测点.由表3 所示的能谱分析结果可见,位置1和2测点元素成 分相近,为步进电机轴材料成分正常值;位置3和4 测点主要元素成分中碳和硫含量明显高于正常值, 经分析圆形物质和条状物质为碳化物或硫化物组成 的非金属夹杂物. 

2 步进电机轴用材料切应力校核 

结合步进电机轴的工况、断裂形态及受力状况 分析可知,电机轴垂直于轴线的截面上只有切应力 作用,其断裂失效主要是由剪切应力导致的,因此考 虑对步进电机轴用材料进行切应力校核,最大切应 力小于许用切应力为合格.采用与步进电机轴成分 最接近的0Cr18Ni9Cu2不锈钢进行校核. 

轴类零件垂直截面上,其最外层的最大切应力 τmax为

式中:Mn 为扭矩;Wp 为抗扭截面系数;圆形截面的 Wp= πd3 16 (d 为轴直径);P 为功率;r 为转速. 对于塑性材料(大多数结构钢和铝合金),许用 应力计算公式如下

式中:σs 为材料屈服强度;n 为安全系数. 

对于塑性材料,许用切应力计算公式如下 

由 步 进 电 机 轴 转 矩 特 性 曲 线 可 知 Mn,max = 2.5N??m,Wp=168.26mm3(d=9.5mm),由式(1)可得τmax=13.07MPa;0Cr18Ni9Cu2不锈钢屈服强 度σs ≥177 MPa,由 式 (4)可 得 [σ]=70.8~ 118MPa,则[τ]=35.4~82.6 MPa.可见步进电机 轴用材料τmax<[τ]即步进电机轴选材符合要求. 

3 综合分析

由以上理化检验结果可知,断裂失效的调速器 步进电机轴具有以下特点,断口具有明显的疲劳断 裂宏观特征,从步进电机轴的结构分析发现,电机轴 断裂发生于轴变径部位退刀槽位置,该位置存在应 力集中现象,容易诱发形成裂纹源.应力集中降低 了构件 的 承 载 能 力,是 导 致 构 件 破 坏 的 主 要 因 素[3G6].结合电机轴断口分析发现,断口具有疲劳断 裂的微观特征,即疲劳台阶及疲劳辉纹.断口试样 化学成分与0Cr18Ni9Cu2奥氏体不锈钢成分技术 要 求 值 最 为 接 近,实 测 值 中 硫 的 质 量 分 数 为 0.198%,高于标准要求值(≤0.030%).硫为钢中 的有害元素,会造成钢的热脆性,使其延展性和韧性 降低.步进电机轴的硬度符合 0Cr18Ni9Cu2 不锈 钢固溶处理状态的硬度值要求;电机轴断口处显微 组织为单相奥氏体,符合技术要求.EDS分析扩展 区条状和圆形夹杂物为碳化物或硫化物组成的非金 属夹杂物,硫化物具有较大的脆性,会造成材料力学 性能降低,特别是降低塑性、韧性和疲劳强度,加速 疲劳裂纹的形成和扩展;碳化物的析出或偏聚也会 导致材料韧性大大降低;此外夹杂物的存在会进一 步造成应力叠加或应力集中.对步进电机轴用材料 进行切应力校核,其最大切应力τmax小于许用切应 力[τ],即步进电机轴选材符合要求.

4 结论及建议

(1)调速器步进电机轴断裂失效模式为低应力 高周旋转/弯曲疲劳断裂. 

(2)调速器步进电机轴疲劳断裂失效原因主要 归结为以下几点.首先,步进电机轴表面变径部位 退刀槽位置存在明显应力集中现象;其次,步进电机 轴材料内部存在非金属夹杂物,会进一步造成应力 叠加或应力集中;最后,硫化物、碳化物等夹杂物的 存在会降低材料塑性、韧性和疲劳强度,造成材料力 学性能降低,加速疲劳裂纹的形成和扩展. 

(3)由于厂方未提供调速器步进电机轴具体材 料及热处理状态,因此化学成分分析和硬度试验结 果仅供参考. 

(4)为防止类似失效事故的再次发生,建议严 格落实调速器步进电机轴材料,把控电机轴产品质量,保证电机轴的化学成分满足技术要求;若有必要 建议对在役或新采购的步进电机轴进行材料复核和 强度复核;优化结构设计和材料选用,严格控制步进 电机轴变径部位退刀槽位置的加工精度. 


参考文献: 

[1] 王荣.机械装备的失效分析(续前)第3讲 断口分析 技术(上)[J].理 化 检 验(物 理 分 册),2016,52(10): 698G704. 

[2] 王苹.硫铁矿烧渣选铁除砷工艺研究[D].淄博:山东 理工大学,2011. 

[3] 刘泽坤.40Cr钢螺栓断裂分析[J].理化检验(物理分 册),2003,39(3):160. 

[4] 王丽娟,张国福,宋天民,等.泵轴失效分析[J].金属 热处理,2006,31(1):87G91. 

[5] 董伟雄,刘吉普.自卸车拐轴断裂原因分析[J].机械 研究与应用,2006,19(1):33G35. 

[6] 王荣.8407钢制铝压铸模具断裂失效分析[J].金属 热处理,2007,32(增刊1):243G245. 



<文章来源  >材料与测试网 > 期刊论文 > 理化检验-物理分册 > 55卷 > 10期 (pp:725-729)>

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    【本文标签】:调速器 步进电机轴 疲劳断裂 应力集中 夹杂物
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