分享:某压缩机余隙缸标尺导架法兰开裂原因
往复式压缩机具有适用压力范围广、稳压能力强、能耗小、对材料要求低等优点,被广泛应用于天然气集输场站。往复式压缩机的结构复杂,在使用过程中,其部件经常发生损坏,给企业安全生产造成很大的威胁。往复式压缩机中的余隙缸标尺导架是易损部件之一,及时分析其损伤的原因并加以改进,对优化制造工艺、提升制造质量具有指导性意义[1-3]。
某公司在对一台用于集输增压的分体式往复式压缩机进行8 000 h的停机维护保养时,发现其左侧机组150 mm余隙缸标尺导架连接法兰存在裂纹,该压缩机进气量为1.5×106 m3,出气量为1.5×106 m3,进气压力为0.5 MPa,出气压力为1.2 MPa,标尺导架的材料为MTCrMoCu-250钢,标尺导架本体高度为260 mm,连接法兰厚度为28 mm,法兰过渡段存在高度约为3 mm的凸台且无倒角,法兰面均匀分布有10个直径为18 mm的螺栓孔。笔者采用一系列理化检验方法[4-5],分析了连接法兰开裂的原因,以避免该类问题再次发生。
1. 理化检验
1.1 宏观观察
开裂标尺导架整体及裂纹宏观形貌如图1所示。由图1可知:标尺导架手轮及法兰的防护漆完好,活塞杆及活塞表面光亮且附有少量油渍,无明显氧化、腐蚀、机械损伤等痕迹;连接法兰上存在3条裂纹,裂纹1沿法兰凸台根部环向扩展,裂纹无分叉,长度约为法兰内侧周长的7/10;裂纹2和裂纹3由环向裂纹扩展至螺栓孔,无分叉,由法兰上部向下部扩展,沿法兰壁厚方向观察,裂纹3已贯穿法兰壁厚;根据裂纹布局、形态及扩展方向可判断,裂纹1为主裂纹,其开口最大处为启裂部位,裂纹2、裂纹3为支裂纹,启裂于法兰顶面。
沿裂纹人工打开,对断口进行宏观观察,结果如图2所示。由图2可知:断口表面粗糙,存在金属颗粒,有起伏,断裂面周边无明显塑性变形,呈脆性开裂特征。
1.2 金相检验
在连接法兰上取样并对试样进行金相检验,结果如图3所示。由图3可知:连接法兰的显微组织为索氏体+珠光体+片状石墨+碳化物,且以珠光体组织为主,珠光体含量大于95%,其显微组织满足JB/T 6431—2013 《容积式压缩机用灰铸铁件技术条件》的要求。
采用光学显微镜对裂纹1尖端部位进行观察,结果如图4所示。由图4可知:法兰部位裂纹沿石墨片扩展,裂纹无分叉,从尖端观察,裂纹不连续;石墨以片状为主,少量石墨呈块状,并存在粗大石墨。经测量,片状石墨宽度约为2.5 μm,粗大石墨宽度约为14 μm,依据GB/T 7216—2009 《灰铸铁金相检验》,判断石墨长度级别为3级。
1.3 扫描电镜(SEM)分析
采用扫描电镜对裂纹1尖端部位进行观察,结果如图5所示。由图5可知:裂纹沿石墨片呈不连续扩展形貌,试样内存在夹杂及孔洞等缺陷;试样表面有较多宽度较大且不密实的石墨片,试样边缘及内部存在沿石墨片方向分布的裂纹,经测量,该类石墨片宽度均大于6 μm。
在人工打开断口处取样,采用扫描电镜对试样进行分析,结果如图6所示。由图6可知:试样断面呈解理开裂特征,局部存在韧窝及颗粒状夹杂物。
1.4 压痕试验
在裂纹1尖端部位的无裂纹处取样,采用布氏硬度试验方法对试样加载试验力,压痕试样的宏观形貌如图7所示。
压痕试样取样部位经渗透检测后并未发现裂纹,采用扫描电镜对压痕试验前后的试样进行观察,结果如图8所示。由图8可知:试验前A区存在贯穿表面的裂纹,裂纹位于长度约为160 μm的石墨片内,压痕试验前后裂纹未发生扩展;试验前B区存在未贯穿表面的埋藏型裂纹,长度约为550 μm,裂纹沿石墨片扩展。对比压痕试验前后试样的SEM形貌可知,尺寸较大的石墨片内易出现裂纹,埋藏裂纹发生明显扩展。
进一步分析压痕周边裂纹的扩展情况,对试样的压痕处进行SEM分析,结果如图9所示。由图9可知:试验前石墨片内未发现裂纹,在一定的外力作用下,石墨片内产生沿长度方向扩展的裂纹,但尺寸较小的石墨(长度小于50 μm,宽度小于3.6 μm)受影响程度较低。
1.5 力学性能测试
在连接法兰表面无缺陷部位取样,对试样进行硬度测试,结果如表1所示。由表1可知:试样的硬度不满足JB/ZQ 4340—2006 《耐磨铸铁》对Cu-Cr-Mo合金铸铁及JB/GQ 0033—1998 《耐摩铸铁》对MTCrMoCu-250钢的要求。
项目 | 硬度 | |
---|---|---|
实测值 | 146,147,144 | |
标准值 | JB/ZQ 4304—2006 | 200~255 |
JB/GQ 0033—1988 | 185~230 |
项目 | 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 断后伸长率/% | 断面收缩率/% | 冲击吸收能量/J | |
---|---|---|---|---|---|---|
实测值 | 188,198,192 | 170,174,172 | 0.5,0.5 | 1.5,0.5,0.5 | 4.0,3.5,3.5 | |
标准值 | JB/ZQ 4304—2006 | ≥235 | - | - | - | - |
JB/GQ 0033—1988 | ≥250 | - | - | - | - |
1.6 垢物成分分析
对裂纹3裂纹面附着垢物进行化学成分分析,结果如表3所示。由表3可知:垢物中含有较多的C元素和O元素,经分析C元素和O元素来源于使用或检修过程中渗透进裂纹内的垢物。
元素 | 质量分数 |
---|---|
C | 32.74 |
O | 7.56 |
Na | 0.24 |
Mg | 0.27 |
Si | 1.32 |
S | 0.70 |
Cl | 0.22 |
K | 0.22 |
Ca | 0.39 |
Ti | 0.25 |
V | 0.26 |
2. 综合分析
综合上述分析可知:连接法兰的显微组织满足标准要求,但其硬度和抗拉强度均不满足标准要求,说明标尺导架材料的强度不足。结合压痕试验结果可知,在外力作用下,石墨片会产生裂纹并扩展,但小尺寸石墨片受影响程度较小。当石墨片尺寸较大时,会优先在石墨内部产生微裂纹,对基体产生切割作用。标尺导架基体与法兰之间的倒角较小,在该部位易产生应力集中。标尺导架的受力不均匀,石墨内萌生的裂纹不断扩展,最终导致标尺导架发生开裂。
3. 结论与建议
标尺导架开裂的原因是:标尺导架材料强度不足,基体与法兰之间倒角较小,运行中产生应力集中,该处大尺寸石墨片内萌生裂纹并不断扩展,最终导致标尺导架发生开裂。
建议使用单位加大设备进场检验力度,增加设备材料检验工序,保证设备进场合格率。制造单位应不断优化铸造工艺,关注设备原材料的质量。优化结构设计,加大标尺导架基体与连接法兰的过渡圆角半径,减小局部应力集中程度。
文章来源——金属世界