分享:HRB500E高强度抗震钢筋冷弯脆断原因分析
摘 要:某公司生产的 HRB500E高强度抗震钢筋在冷弯试验中发生脆断现象.利用直读光谱 仪、光学显微镜、扫描电镜、能谱仪等分别对脆断钢筋的化学成分、显微组织、断口形貌及夹杂物成 分等进行了检验和分析.结果表明:钢液氧化所产生的大量超长、超宽硅酸盐类夹杂物是导致该 HRB500E高强度抗震钢筋冷弯脆断的主要原因.
关键词:高强度抗震钢筋;冷弯脆断;硅酸盐类夹杂物;失效分析
中图分类号:TU511.32;TG142.1 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2018)08G0618G03
高强度抗震钢筋的良好塑韧性、高强屈比、高屈 服强度可以最大限度地吸收地震能量,提高建筑物 的安全性[1].目前,虽然国内各大钢铁企业生产出 了500MPa级高强度抗震钢筋,但对微合金化控轧 控冷工艺的研究还不够深入,时常出现质量缺陷. 为了达到500 MPa的强度要求,国内大多数企业添 加的钒、氮合金量偏高,不仅增加了生产成本,而且 由于一味追求高强度,导致钢筋带状组织严重、脆断 缺陷增多,进而强屈比和断后伸长率降低.
某公司近期生产的 HRB500E高强度抗震钢筋 中,出现个别规格为?28mm 的抗震钢筋在冷弯试 验过程中发生横向断裂的现象.笔者主要利用直读 光谱 仪、光 学 显 微 镜、扫 描 电 镜 (SEM)、能 谱 仪 (EDS)等分别对冷弯脆断钢筋的化学成分、显微组 织、断口形貌以及夹杂物成分等进行了检验和分析, 以查明其冷弯脆断的主要原因.
1 理化检验
1.1 断口宏观分析
取2个?28mm 的 HRB500E钢筋试样在 GWG 50B型钢筋弯曲试验机上进行冷弯试验,其中一个 试样出现冷弯脆断现象,断口形貌如图1所示.可 以看出:开裂源位于钢筋表面一侧横肋的根部,开裂 源部位断口平齐;裂纹扩展区呈放射状,逆向指向裂 纹源,为典型的脆性断口;另一侧为瞬断剪切唇,表 面呈纤维状,为断裂过程的最后阶段[2].
1.2 化学成分分析
对该炉次熔炼样及冷弯脆断钢筋取样(脆断试样 化学成分分析取样位置远离断口)[3],使用 ARL3460 直读光谱仪进行化学成分分析,结果见表1,可见各元素含量均符合相关技术要求.
1.3 金相分析
在冷弯脆断钢筋断口处截取横截面试样,磨制、 抛光后使用 GX71光学显微镜进行金相观察.抛光 态观察发现,对应开裂源部位的基体上存在大量块 状硅酸盐类夹杂物,横截面夹杂物的长度方向显示 的是夹杂物的宽度[4],如图2所示.
将开裂源横截面夹杂物部位做好标记后,再磨 制开裂源纵向截面到夹杂物部位,测量夹杂物长度, 发现该部位存在大量超长、超宽硅酸盐类夹杂物:夹 杂物的最大宽度为53μm,如图2所示;夹杂物的总 长度为1.1mm,如图3所示.
将磨制好的横截面试样用4%(体积分数)硝酸 酒精溶液侵蚀后再在光学显微镜下观察.如图4所 示,试样 基 体 显 微 组 织 为 均 匀 的 铁 素 体 + 珠 光 体[5G6],晶粒度级别为9.5级,无异常组织缺陷.
1.4 断口微观分析
利用ZEISSSIGMA HD扫描电镜(SEM)对冷 弯脆断钢筋断口进行观察发现,整个断口基本为脆 性断口,如图5所示.其中,开裂源位置断口上分布 着较多的块状小亮点,如图6所示;使用 XGMax50 能谱仪(EDS)分析可确认这些块状物为硅酸盐类夹 杂物,如图7所示.
2 综合分析
由上述理化检验结果可知:该冷弯脆断钢筋的 化学成分及对应炉次钢液的化学成分均符合相关技 术要求;显微组织为均匀的铁素体+珠光体,无异常 组织特征,晶粒度级别为9.5级,均符合相关标准对 HRB500E高强度抗震钢筋的技术要求[7].
经调研,该公司生产的该炉次使用开浇炉,钢液浇铸温度过高,造成了钢液与空气严重的二次氧化, 形成了大量的外来硅酸盐类夹杂物[8],夹杂物未及 时上浮,混入结晶器内,导致钢坯钢材中出现大量的硅酸盐类夹杂物.
钢筋脆断断口中出现了超长、超宽型硅酸盐类 夹杂物,且硅酸盐类夹杂物为脆性夹杂物,与基体金 属的韧性、塑性有较大的差别.试样在冷弯变形时, 夹杂物不能产生相应的变形[9],钢的变形在夹杂物 与基体界面处发生应力集中,使该处产生微裂纹,随 着载荷的增加夹杂物处所产生的微裂纹将不断扩 展,达到一定临界状态时便会发生开裂[10].
3 结论及建议
(1)HRB500E高强度抗震钢筋冷弯脆断的主 要原因为材料中存在大量硅酸盐类夹杂物,其次为 应力集中,在受到弯曲应力时,两者会共同作用在最 薄弱部位使钢筋发生横向脆性断裂.
(2)钢液浇铸温度过高,造成了钢液与空气的 严重二次氧化,是导致形成大量硅酸盐类夹杂物的 主要原因.
(3)建议优化冶炼工艺制度,提高钢液洁净度, 降低夹杂物含量,改善夹杂物的分布形态,避免类似 质量事故的再发生.
参考文献:
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文章来源——材料与测试网