分享:电站连接螺栓断裂失效分析
摘 要:采用宏观检验、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜分析等方法,分析了 某核电减速机轮毂与辐条连接螺栓的断裂失效原因.结果表明:螺栓断裂是由于螺栓松动后,辐条 上下滑动,使螺栓承受较大的剪切应力,最终导致其多源双向疲劳断裂;螺栓材料中存在大量超尺 寸脆性硅酸盐类夹杂物,在一定程度上加速了疲劳裂纹的形成和扩展.
关键词:连接螺栓;断裂;疲劳;夹杂物;失效分析
中图分类号:TG115 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2018)10G0778G04
某核电紧固螺栓用于连接鼓形滤网减速机轮毂 与辐条,材料为奥氏体不锈钢,规格为 M24 mm× 140mm,力学性能等级为 GB/T3098.6-2014«紧 固件机 械 性 能 不 锈 钢 螺 栓、螺 钉 和 螺 柱»要 求 的 A4G70级.大修期间在对设备进行检查 时 发 现 有 5个螺栓缺失,2 个螺栓断裂,大部分螺栓已松动. 断裂螺栓现场装配位置如图1所示.为了查明该连 接螺栓失效原因,防止断裂再次发生,笔者对其进行 了检验和分析.
1 理化检验
1.1 宏观检验
图2为断裂螺栓宏观形貌.可见螺母已丢失, 经与完整螺栓对比可见,两螺栓均断裂于螺栓头部 与光杆连接处,断口及光杆表面均覆盖有黄褐色腐蚀产物.
图3为清洗后的螺栓断口宏观形貌.由图3可 见:两断口形貌相似,断面平齐,几乎看不到塑性变 形;断口中部为瞬断区,该区面积较小,略微凸起,呈 细长条状;断裂源位于螺栓外表面,断口边缘分布有 较多的放射状台阶,整个断口呈明显的多源双向疲 劳断裂特征[1].
1.2 常规理化检验
在断裂螺栓上取样进行化学成分、室温拉伸、非金属夹杂物、显微组织等检验分析.表1和表 2分 别为化学成分分析和室温拉伸试验结果.非金属夹 杂物含量按照 GB/T10561-2005«钢中非金属夹 杂物含量的测定———标准评级图显微检验法»中的 A 法进行评定.
由表1和表2可见,断裂螺栓的化学成分及室 温拉 伸 性 能 均 符 合 GB/T3098.6-2014 技 术 要求.
由图4可见,两螺栓组织中均存在较多的非金属 夹杂物.其中黑色长条状夹杂物为硅酸盐类夹杂物, 非金属夹杂物含量评定结果为:A1,B0,C3e,D2.
图5为断裂螺栓显微组织形貌,侵蚀剂为王水, 检验设备为ZeissAxiovert200MAT 倒置万能材料 显微镜.由图5可见,螺栓显微组织为奥氏体+少 量条状铁素体,未见明显组织异常.
在同批次未断裂螺栓头部与光杆连接部位取样, 制成金相试样后在显微镜下观察,如图6所示.可见 螺 栓头部与光杆连接部位的过渡圆角呈钝角,且过渡圆滑,加工流线形态较好,未发现明显的结构异常.
1.3 断口微观分析
两失效螺栓断口形貌相似,取失效螺栓1断口置 于 TESCAN VEGA5136扫描电子显微镜(SEM)下 观察,如图7所示.断口边缘启裂区可见放射状台 阶,属多源断裂,见图7a);两侧扩展区有明显的疲劳 条带,呈明显的疲劳断裂特征[2],见图7b);瞬断区面 积较小,微观上呈韧窝形貌,见图7c).
图8为断口附近黄褐色腐蚀产物能谱(EDS)分 析结果.可见腐蚀产物主要为铁的氧化物,未见有 腐蚀性元素存在,说明腐蚀不是引起螺栓疲劳断裂 的主要原因[3].
2 综合分析
由上述理化检验结果可见:失效螺栓的化学成分、室温拉伸性能均符合 GB/T3098.6-2014技术 要求;螺栓显微组织为奥氏体+少量铁素体,组织中 存在较多的非金属夹杂物,尤其是硅酸盐类夹杂物 含量较高,且部分夹杂物超尺寸.
硅酸盐类夹杂物为脆性夹杂物,与钢基体之间 在物理性能及变形能力等方面均存在较大差异,且 破坏了钢基体的均匀连续性,降低了钢材的力学性 能,尤其是降低了钢材的塑性、韧性和疲劳极限[4]. 螺栓头部在镦制成型时,头部与光杆连接部位的组 织和夹杂物随头部镦粗而趋于横向分布,降低了该 处的综合力学性能,且由于夹杂物变形能力较差,在 钢与夹杂物界面处形成了显微裂纹,螺栓受力时,这 些显微裂纹成为疲劳破坏的启裂源[5].若密集的夹 杂物暴露 于 螺 栓 表 面,将 加 速 疲 劳 裂 纹 的 形 成 和 扩展.
断口附近腐蚀产物能谱分析结果显示未见有腐 蚀性元素存在,表明腐蚀不是引起螺栓断裂的主要原因.
螺栓断口分析结果表明,螺栓断裂形式为多源 双向疲劳断裂.结合现场检修情况可知,该设备大 部分螺栓已松动,设备转动时,鼓形滤网辐条上下滑 移,对螺栓产生了较大的剪切应力,循环往复,最终 导致螺栓双向疲劳断裂[6].导致螺栓松动的可能原 因较多,设备运行过程中的振动、高低载荷变化、冲 击、安装时预紧力过低、未采取适当的防松措施、装 配方法不得当等,都有可能引起螺栓松动[7].
3 结论及建议
螺栓断裂形式为多源双向疲劳断裂.造成螺栓 断裂的主要原因为螺栓松动后,设备旋转过程中鼓 形滤网辐条上下滑动,使螺栓承受较大的剪切应力, 并最终导致螺栓双向疲劳断裂;螺栓组织中的大量 超尺寸硅酸盐类夹杂物在一定程度上加速了疲劳裂 纹的形成和扩展.
建议提升螺栓原材料生产质量,将原材料组织 中的非金属夹杂物含量和尺寸控制在合理水平;螺 栓安装时应遵循一定的紧固顺序原则,并采取防松 措施,例如增加防松垫圈、定期进行力矩校核和拧紧 等.
参考文献:
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文章来源——材料与测试网