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浏览:- 发布日期:2024-01-03 10:25:51【

摘 要:针对某电厂低压加热器疏水泵导流壳连接螺栓的断裂失效,采用宏观检查、化学成分分 析、硬度试验、金相检验、扫描电镜断口分析等方法对螺栓断裂原因进行了分析.结果表明:螺栓断 裂为典型的韧性过载断裂;一方面螺栓牙底存在成型缺陷产生应力集中,降低螺栓承载能力,另一 方面疏水系统运行状态不稳使疏水泵受到较大冲击载荷,二者共同作用导致结合面部位的连接螺 栓于螺牙底部应力集中部位发生过载断裂失效.最后提出了改进建议. 

关键词:疏水泵;连接螺栓;过载断裂;成型缺陷;振动;失效分析 

中图分类号:TG115.2 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2018)06G0447G06 


低压加热器(简称低加)疏水系统是发电厂重要 的系统之一,其主要功能是把表面式加热器的汽侧疏 水收集并汇集于主凝结水或主给水系统.疏水收集 方式主要有逐级自流和疏水泵收集两种方式.其中 疏水逐级自流方式具有简单、可靠等优点,但是疏水 全部逐级流入凝汽器热井,经循环冷却水冷却后通过 凝结水泵打入低压加热器,再利用抽汽加热凝结水. 此过程中低压加热器的疏水经冷却后再加热,增加了 系统的能量损失;同时由于疏水逐级回流要排挤低压 抽汽,这会产生不可逆损失.为了尽可能减少这种损 失,发电厂多采用疏水泵收集方式,增加疏水泵能有 效截流疏水,降低疏水温度,彻底消除疏水自流造成 的负面影响,从而提高机组的热经济性[1G3].

某电厂给水加热器疏水回收系统从低压加热器 壳侧收集凝结水送入低压加热器疏水箱.每台机组 共有2台疏水泵,2台疏水泵均为50%容量的卧式 多级离心泵,每台疏水泵用于一个低压加热器系列. 断裂的螺栓为疏水泵第1级和第2级导流壳之间的 连接螺栓,断裂位置如图1所示.该螺栓于2015年 12月安装,断裂时间为2016年9月,服役仅10个 月.螺栓型号为M8×40,材料为 A2G70不锈钢,断 裂螺栓共5根(依次编号为1~5号),对比螺栓1根(编号为6号).为查明该疏水泵导流壳连接螺栓断 裂失效的原因,笔者对其进行了检验和分析,并提出 了改进建议,为机组的后续安全稳定运行提供保障.

1 理化检验 

1.1 宏观检查 

宏观检查发现:1~4号失效螺栓的断裂位置基 本一致,均位于距离螺栓头部约16mm 处第5~8 个螺牙的底部,5号失效螺栓断裂位置位于距离螺 栓头部约16mm 处第5~6个螺牙的底部;断口附 近均存在明显的宏观塑性变形,失效螺栓断口与螺 栓轴线约呈45°角,断口表面较粗糙,且色泽灰暗, 未见腐蚀特征,如图2所示.

1.2 化学成分分析 

对1~6号螺栓分别取样进行化学成分分析,结 果见表1.可见所有螺栓的化学成分均符合 GB/T 3098.6-2014«紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉 和螺柱»对 A2G70不锈钢螺栓的技术要求. 

1.3 硬度试验 

在横向金相检验面上进行维氏硬度试验,试验 设备为 HVG50型自动转塔数显维氏硬度计,试验条 件如下:负荷98N(10kgf)、负荷保持时间10s,试 验标准为 GB/T4340.1-2009«金属材料 维氏硬度 试验 第1部分:试验方法». 

硬度试验结果如表2所示,可见所有螺栓的维 氏硬度在329.5~354.7 HV,断裂螺栓和正常螺栓 之间未 见 明 显 差 异;另 GB/T3098.6-2014 未 对 A2G70不锈钢螺栓的维氏硬度作具体要求.

1.4 金相检验 

在失效螺栓和对比螺栓上分别截取金相试样进 行显微组织检验、螺牙成型质量检验和非金属夹杂 物 检 验. 测 试 设 备 为 ZEISS AXIOVERT 200 MAT 研究级倒置万能金相显微镜和 VHG1000 体 视显微镜.检测标准为 GB/T13299-1991«钢的 显微组织评定方法»、GB/T10561-2005«钢中非金 属夹杂物含量的测定———标准评级图显微检验法».

1.4.1 非金属夹杂物检验 

非金属夹杂物检验结果如下:1号螺栓的非金 属夹杂物类别及等级为 D1;2号螺栓的非金属夹杂 物类别及等级为 D0.5;3号螺栓的非金属夹杂物类 别及等级为 D1;4号螺栓的非金属夹杂物类别及等 级为 B1,D0.5;5号螺栓的非金属夹杂物类别及等 级为 D1;6 号螺栓的非金属夹杂 物 类 别 及 等 级 为 D1.可见所有螺栓材料的纯净度均较佳.

1.4.2 显微组织检验

1~6号螺栓横向剖面显微组织形貌如图3所 示,均为奥氏体,晶粒度为7~8级,断裂螺栓和正常 螺栓之间未见明显差异.

1.4.3 螺牙成型质量检验

1~6号螺栓的螺牙形貌如图4~9所示.由图 4~8可见,失效螺栓牙顶有轻微折叠缺陷,近断口 处的牙底部位亦存在折叠缺陷,螺牙表面有厚度不 均匀的形变硬化层,2号和4号螺栓断口侧牙顶和 5号螺栓断口两侧牙顶均存在明显的变形.由图9可见,6号螺栓螺牙表面亦存在厚度不均匀的形变 硬化层,牙顶也有轻微折叠缺陷.

1.5 断口微观分析

对 断 裂 螺 栓 断 口 使 用 TESCAN VEGA TS5136XM 扫描电镜(SEM)进行微观特征分析,测 试标准为JY/T010G1996«分析型扫描电子显微镜 方法通则».

螺栓断口微观分析结果如图10所示.所有失 效螺栓断裂均启始于螺栓牙底部位,断口各区域形 貌特征均为典型的韧窝.

2 综合分析 

综合以上理化检验结果分析,失效螺栓和对比 螺栓的化学成分均满足 GB/T3098.6-2014对 A2G 70不锈钢螺栓成分的技术要求;参考相关标准对硬 度试验结果进行换算,断裂失效螺栓抗拉强度约为 1100MPa,满足 GB/T3098.6-2014对 A2G70不 锈钢螺栓强度的技术要求;失效螺栓的非金属夹杂 物含量较低,材料的纯净度较佳,显微组织为奥氏 体,晶粒度为7~8级,未见组织异常情况.由此,可 以排除螺栓原材料材质不合格引起断裂失效的可 能.但由金相检验结果可知,螺栓存在牙底成型缺 陷,缺陷处可以成为螺栓失效的敏感区域[4]. 

其次,螺栓断口附近存在明显的宏观塑性变形, 失效螺栓断口与螺栓轴线约呈45°角,断口各区域 微观形貌均为韧窝,为典型的韧性过载断裂断口.

再次,螺栓断裂位置基本处于同一位置,均位于1级和2级导流壳安装结合面处,且启裂位置均处 于螺纹牙底.该机组所用疏水泵为卧式多级离心 泵,最 小 流 量 为 69.2 m3 ?? h-1,最 大 流 量 为 240m3??h-1.研究 表 明[5G7],当 疏 水 泵 启 停 时,吸 入泵中的空气将在输送液体中以溶解态或者非溶解 态的形式存在,当管道或者离心泵内含有大量气泡 时,这些气泡便会大量聚集在管道系统或者离心泵 的某些部位,进而形成气囊,气囊破灭时会对疏水泵 产生较大的冲击,从而导致结合面部位的连接螺栓 在螺纹牙底缺陷应力集中处发生过载断裂失效.

3 结论及建议

低压加热器疏水泵导流壳连接螺栓存在牙底成 型缺陷,形成应力集中,加之疏水泵受到过大冲击载 荷,从而导致结合面部位处的连接螺栓于应力集中 的螺纹牙底发生过载断裂失效.

建议一方面加强螺栓质量检查,避免存在牙底成型缺陷的螺栓投入使用;另一方面,由于疏水系统 在启停时易吸入空气,以及在运行中大的流量变化, 使得疏水泵承受较大的冲击载荷,因此建议在疏水 泵启动时进行排空处理,同时控制运行中大的流量 波动速度,保证疏水泵长期安全稳定运行.

参考文献: 

[1] 李路江,王建.低压加热器疏水系统改进及经济性分 析[J].热力发电,2008,37(12):62G64. 

[2] 林万超.火电厂热系统节能理论[M].西安:西安交通 大学出版社,1994. 

[3] 刘亚昆,肖增弘.300 MW 机组低压加热器疏水系统 优化[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2013,9 (3):235G237. 

[4] 温爱玲,路文娟,王生武,等.35CrMo螺栓断裂分析 [J].理化检验(物理分册),2014,50(9):674G676. 

[5] 刘子荣.低压加热器疏水泵振动原因分析[J].科技信 息,2013(13):123G124. 

[6] 尹萍.低加疏水泵出口管道振动诊断与排除[J].汽轮 机技术,2002,44(1):48G50. 

[7] 李晓辉.350MW 汽轮机低加疏水泵故障原因探讨和 预防[J].电站辅机,2007,28(2):23G25.


文章来源——材料与测试网

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