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浏览:- 发布日期:2023-09-25 11:03:18【

摘 要:某大口径厚壁12Cr1MoVG 钢制高压锅炉管硬度偏高,采用硬度测试、力学性能试验、 金相检验等方法对硬度偏高问题进行了分析.结果表明:热处理后的钢管组织不均匀,导致钢管的 力学性能不均匀,部分区域硬度不符合设计要求.根据电站机组特点,设计了正火后旋转内淋外喷 冷却、正火后直接水冷和正火后“预冷+水冷+空冷”3种热处理工艺方案,最终通过选用“预冷+ 水冷+空冷”工艺,将回火温度和预冷时间控制在合理范围,使钢管硬度符合设计要求. 

关键词:大口径厚壁钢管;高压锅炉;热处理;硬度 

中图分类号:TM621.2 文献标志码:A 文章编号:1001G4012(2019)11G0748G05


12Cr1MoVG 钢是一种低合金耐热钢,具有较 高的持久强度和持久塑性、良好的抗氧化性能且无 热脆倾向,主要用于制造电站锅炉过热器、集箱及锅 炉主蒸汽管道部件等[1].电站锅炉及管道大部分处 于高温高压等恶劣环境中,对其所用钢材的力学性 能、显微组织、晶粒尺寸等要求较高.12Cr1MoVG 钢在高压锅炉和超高压锅炉管中用量较大,分别占 到全部合金钢管的80%和30% [2].

某多规格大口径厚壁12Cr1MoVG 钢制高压锅 炉管(外径大于380mm,壁厚不小于70mm)的表 面 硬 度 和 内 部 硬 度 的 设 计 要 求 均 为 145 ~ 190HBW,在生产过程中,连续出现多批次钢管硬 度偏高的情况.笔者对出现问题的一批钢管进行系 统分析,并根据电站机组特点,设计了3种不同的热 处理工艺,通过试验在不同的热处理工艺下分别取 样分析,找出合理的硬度控制工艺方案,使钢管硬度 符合设计要求.

1 理化检验 

1.1 硬度测试 

采用 King3000型便携式布氏硬度计分别在出 现问题的外径为546mm、壁厚为95mm 的钢管的 头端、中间、尾端的同一截面上,沿圆周方向360°在 六等分处进行表面硬度测试,同时,对该钢管的头、 尾两端按横截面4个象限沿壁厚方向从外向内每隔 10mm 依次取8个点进行硬度测试[3],结果如表1 和表2所示.可见钢管部分区域的表面硬度和绝大 部分的内部硬度都超过设计要求;头、尾端内部硬度 不同测试点差异不大,由此可排除钢管在回火过程 由于摆放位置不同造成的硬度差异.头端硬度分布 在180~200HBW 范围内,4个象限的硬度中均有 部分 超 出 了 设 计 要 求;尾 端 硬 度 分 布 在 184~ 208HBW 范围内,其中第2,3象限有部分测试点的 硬度超过设计要求,而第1,4象限测试点的硬度全 部超过设计要求,说明钢管沿壁厚和圆周方向的硬 度均存在较明显差异.

1.2 力学性能试验 

在该钢管尾端截面的第1象限内1/4,1/2壁厚 处取样,采用 WAWG300型电液伺服拉伸试验机进行力学性能测试,结果见表3,可以看出钢管的屈服 强度、抗拉 强 度 和 断 后 伸 长 率 均 符 合 GB5310- 2008e«高压锅炉用无缝钢管»标准对12Cr1MoVG 钢的要求. 

1.3 金相检验 

图1 钢管内部不同部位的显微组织形貌 Fig敭1 Microstructuremorphologyofdifferentpartsinsteelpipe a neartheoutersurfaceofsteelpipe b neartheinnersurface ofsteelpipe c inthemiddleofsteelpipe 在钢管尾端截取金相试样,采用 DM6000M 型 莱卡研究级全自动显微镜观察显微组织.由图1可 以看出,钢管靠近外表面和内表面组织均为95%贝 氏体+5%铁素体,而钢管内部中间组织为珠光体+铁素体,这导致钢管内部不同区域的硬度存在差异, 即钢管靠近外表面和内表面的硬度比钢管内部中间 的硬度高.

2 分析与讨论 

对上述钢管所在批次的全部钢管的硬度情况进行 了统计,结果如图2所示.可以看出该批次钢管的硬 度在各区间呈正态分布,80%以上的硬度值在设计要 求的范围内.由于12Cr1MoVG钢是高压锅炉钢管中 对热处理工艺较敏感的钢种之一,其组织对热强性能 有很大影响,而且热处理过程中各环节相互制约[4],特 别是大口径厚壁钢管(壁厚一般不小于50mm)热处理 时组织不均匀,导致力学性能波动较大,一旦预冷时间 控制不当,钢管表面冷却速度快形成较多贝氏体,钢管 内部冷却速度慢形成铁素体+珠光体,就会导致钢管 各部位组织不均匀,从而导致钢管的力学性能不均匀, 部分区域硬度不符合设计要求,因此控制正火后的冷 却方式和冷却速度是关键[5].

该批次 钢 管 生 产 采 用 了 “预 冷 + 水 冷 + 空 冷+回火”工 艺,正 火 温 度 为 980 ℃,预 冷 时 间 为 8min,回火温度为720 ℃.从以往的生产实践来 看,该工艺能满足通常的大口径厚壁12Cr1MoVG 钢管的组织和力学性能要求.但对硬度有特殊要 求的产品而言,从上述分析来看,该工艺生产的钢 管各部位的 显 微 组 织 存 在 差 异,导 致 产 品 的 硬 度 不符合设计要求. 

3 热处理工艺试验 

根据上述分析对12Cr1MoVG 钢管设计了3种 热处理工艺: 

(1)采用正火后旋转内淋外喷冷却工艺,然后 通过合理的回火温度确保钢管硬度符合要求. 

(2)采用正火后直接水冷工艺,然后通过提高 回火温度降低钢管硬度. 

(3)采用正火后预冷工艺,通过控制正火后的 预冷时间,让钢管表面先析出部分铁素体,再采用 “水冷+空冷”工艺,并在一定的回火温度下降低钢 管硬度.

3.1 正火后旋转内淋外喷冷却工艺 

3.1.1 试验工艺 

选 取 外 径 为 610 mm、壁 厚 为 105 mm 的 12Cr1MoVG钢管作为试验对象.钢管的正火工艺为: 起始温度为室温,升温300 min达到980 ℃后保温 190min.钢管出炉后,采用旋转内淋外喷的方式使钢管 表面温度冷却至200℃以下.取热处理后的试样分别 在720,740,760℃回火,回火保温时间为2h.

3.1.2 硬度测试 

分别对不同温度下回火处理后的试样从距内表 面8mm 处开始沿壁厚方向从内到外每隔10 mm 取一个点进行硬度测试,结果如表4和图3所示. 可见随着回火温度的升高,试样的硬度逐渐降低;当 回火温度为760 ℃时,试样的硬度全部符合设计要 求;当回火温度为720,740℃时,有部分试样的硬度 超出了设计要求. 

3.2 正火后直接水冷工艺 

3.2.1 试验工艺 

选 取 外 径 为 381 mm、壁 厚 为 78 mm 的 12Cr1MoVG 钢管作为进行试验对象.钢管的正火 工艺为:起始温度为室温,升温200min达到980℃ 后保温160min.钢管出炉后,采用直接水冷工艺, 钢管内、外 表 面 的 入 水 温 度 分 别 为 870~900 ℃, 980 ℃.取水冷后的试样,分别在720,740,760 ℃回 火,回火保温时间为2h.

3.2.2 硬度测试 

分别对不同温度下回火处理后的试样从距内表 面5mm 处开始沿壁厚方向从内到外每隔10 mm 取一个点进行硬度测试,结果如表5和图4所示,可 见随着回火温度的升高,试样的硬度逐渐降低;当回 火温度为720,740 ℃时,试样的硬度全部超出设计 要求的上限;当回火温度为760℃时,除了距内表面 5,15mm 处硬度符合设计要求外,其余部位硬度均 超过设计要求的上限.

3.3 正火后“预冷+水冷+空冷”工艺 

3.3.1 试验工艺 

选 取 8 个 批 次 中 外 径 为 508 mm、壁 厚 为70mm 的12Cr1MoVG 钢管作为试验对象.钢管的 正火工艺为:起始温度为室温,升温 210 min达到 980 ℃后保温126 min.钢管出炉后,采用预冷工 艺,通过控制正火后的预冷时间,让钢管表面先析出 部分铁素体,再采用“水冷+空冷”工艺,并在一定的 回火温度下降低钢管硬度.预冷时间为9 min(从 钢管出炉停止开始计时,到入水时截止的时间为预 冷时间),钢管内、外表面的入水温度分别为850~ 895 ℃,730~765 ℃.取冷却后的试样,在730 ℃ 下回火,回火保温时间为2h.

3.3.2 硬度测试 

分别对经上述热处理后的8个批次的试样从距内 表面 15 mm 处 开 始 沿 壁 厚 方 向 从 内 到 外 每 隔 10mm取一个点进行硬度测试,结果如表6和图5所 示,可见通过控制正火后的预冷时间、升温时间和保温 时间,上述试样所有测试部位的硬度均符合设计要求.

4 试验结果分析及实施效果 

4.1 试验结果分析 

文献[6]指出,随着预冷时间延长,大口径厚壁12Cr1MoVG 钢管硬度逐渐降低.从上述3种热处 理工艺试 验 结 果 可 以 看 出,提 高 回 火 温 度 可 降 低 12Cr1MoVG 钢 管 硬 度,因 此 通 过 采 用 正 火 后 “预 冷+水冷+空冷”热处理工艺,调整回火温度和控制 预冷时间,可使钢管硬度满足设计要求. 

4.2 实施效果 

对于采用正火后“预冷+水冷+空冷”热处理工 艺生产大口径厚壁12Cr1MoVG 钢管的实际情况进 行了4个月跟踪,对生产的345批次钢管的硬度进 行了测试和统计,结果如图6所示.统计结果显示, 热处理工艺优化后的的大口径厚壁12Cr1MoVG 钢 管的硬度值均满足设计要求.

5 结论 

大口径厚 壁 12Cr1MoVG 钢 制 高 压 锅 炉 管 热 处理后组织不均匀,导致其力学性能不均匀,部分 区域硬度 不 符 合 设 计 要 求.选 用 正 火 后“预 冷 + 水冷+空冷”工艺,将回火温度和预冷时间控制为 合理值(730 ℃,9min),可使钢管的硬度符合设计 需求.


参考文献: 

[1] 宋文强,李尚林.热处理工艺对12Cr1MoV 钢显微组 织和 力 学 性 能 的 影 响 [J].理 化 检 验 (物 理 分 册), 2017,53(2):97G100. 

[2] 毕金华,刘志才.12Cr1MoV 高压锅炉管试制及热处 理工艺试验[J].天津冶金,2013,39(5):16G18. 

[3] 谷树超,王松,李俊,等.12Cr1MoV 钢过热器爆管的 显微 组 织 和 力 学 性 能 [J].理 化 检 验 (物 理 分 册), 2018,54(3):169G174.

[4] 郭赞扬,徐峰,张少波.高压锅炉管12Cr1MoVG 热处 理工艺的改进[J].江西冶金,2005,25(2):23G25. 

[5] 郭元蓉,吴红,陈雨,等.热处理工艺对12Cr1MoV钢显微 组织和力学性能的影响[J].钢管,2008,37(5):15G19. 

[6] 肖功业,秦 利 波,何 彪,等. 热 处 理 工 艺 对 12Cr1MoVG厚壁无缝钢管表面硬度的影响[J].钢 管,2015,44(3):20G24. 



<文章来源> 材料与测试网 > 期刊论文 > 理化检验-物理分册 > 55卷 > 11期 (pp:748-752)>

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