分享:45钢LF炉渣系研究
阳春新钢铁炼钢厂转炉—CAS—LF炉—铸机生产45碳素结构钢,由于45钢用途广泛,对钢水的洁净度要求较高,而生产中因节奏短,LF快速造白渣困难,夹杂物上浮时间难以保证,质量控制能力不够强,不利于开发“高”“精”“尖”产品。为此不断优化精炼工艺,提高LF炉造白渣水平,确定合理渣系,提高精炼渣系吸附夹杂物能力,进一步净化钢水。
1. 精炼工艺现状
现LF精炼工艺不进CAS精炼,钢水直接进LF炉,采用少渣量一次性造渣,即钢水到达精炼位后加入全部的造渣料(石灰4~6 kg/t,助熔渣0~3 kg/t,合成渣0~1 kg/t),前期送电操作采用高电压,低电流化渣,成渣速度较慢,埋弧效果也较差,不利于渣–钢界面反应,脱硫、脱氧效果较差,黄白渣保持时间短,夹杂物上浮不充分。
2. 精炼渣成分设计
LF炉的精炼效果决定于精炼渣的化学性质和物理性质,要确保精炼渣化渣快,使渣具有良好的流动性和埋弧作用,以及脱硫和吸附夹杂物的能力,要综合考虑各组份对造渣的影响。
精炼渣中,CaO含量应尽可能高,使渣具有较高的脱硫和吸附夹杂物的能力,但CaO含量过高将导致熔化温度高,同时影响渣对熔池的热传导能力,渣中的CaO含量以炉渣的流动性、碱度、熔点等考虑;为造高碱性渣脱硫需要,LF炉渣中尽量少含SiO2;Al2O3可以降低炉渣的熔点和黏度,除影响熔渣的物化性能外,主要的作用是成渣时形成铝酸盐,可增加炉渣硫容量,提高脱硫效率,精炼脱硫渣中,Al2O3的最佳质量分数是20%~25%,从去除夹杂物的角度看,渣中Al2O3质量分数可控制在13%~20%;为了保护炉衬,减少精炼渣对钢包渣线耐火材料的侵蚀,渣系中应保证一定的MgO含量[1]。
为了使45钢精炼渣有较好的脱硫效果和对Al2O3等脱氧产物吸收能力,将精炼渣渣系确定在CaO–Al2O3–SiO2相图中12CaO·7Al2O3区域,该区域精炼渣熔点较低,有利于与脱氧夹杂物的结合,吸附夹杂物能力强,在这种渣系条件下,钢水中的Al的再氧化趋势得到抑制。另外,在1200~1700 °C,液态渣相中饱和的MgO质量分数在4.0%~7.7%,并随着温度升高,渣中MgO溶解度升高。综合以上考虑,设计45钢精炼渣成分范围见表1[2]。
3. 工业试验
3.1 工艺路线
铁水→转炉(120 t)→CAS→LF炉→连铸机(5机5流)
3.2 工艺过程控制
转炉采用“高拉补吹”拉碳法冶炼,出钢挡渣棒挡渣,高铝合金(AlMnFe)预脱氧,出钢过程中加入石灰100 kg,预熔渣100 kg,钢水进CAS精炼,喂Al线终脱氧,活度氧控制在0.002%以下,微调成分后吊入LF炉精炼。
3.3 LF炉精炼
3.3.1 精炼渣料加入量测算
参考45钢精炼渣设计成分范围冶炼3炉钢水,试验编号分别为1、2、3。LF炉精炼造渣主要原料有冶金石灰、精炼合成渣、埋弧渣和精炼助熔渣,各组成原料成分见表2。
精炼渣的渣量不宜过大,一方面渣量大会导致钢包的铸余量增加;另一方面会导致化渣慢、吸热多,影响LF炉升温效果,节奏延长,也不利于成本控制。
原料加入量按转炉出钢夹渣5 kg/t,钢包炉衬耐火材料侵蚀1 kg/t,钢水脱氧生成脱氧产物1.1 kg/t,合计钢水带渣852 kg。钢水采用Al脱氧,原始渣系中CaO、SiO2、Al2O3和MgO的质量分数分别为35%、18%、31%和8%。按试验渣系目标成分需加入冶金石灰300~600 kg,精炼合成渣200~400 kg,埋弧渣100~200 kg,精炼助熔渣200~400 kg。
LF炉加料采用小批量、多批次加入,前期送电小功率操作,短弧化渣,造渣期间,随时观察渣的流动性及埋弧情况,及时加入Al粒和电石进行调渣。成分和温度满足内控要求后,喂Ca–Si线,软吹5 min出站。
试验1转炉出钢少量下渣,钢水进LF炉温度较低,造渣料分3批加入,精炼过程中部分渣呈颗粒状,渣面较稠,出站取渣样,冷却后渣呈灰色;试验2和试验3减少石灰加入量,精炼过程中适当增加Al粒调渣,出站取渣样,渣呈浅黄色。试验1、试验2出站渣样见图1。
45钢精炼渣试验脱硫率见表3,试验1脱硫率较低,仅有19.84%,试验2最高,达到56.17%,试验3较好,为45.79%。
LF炉出站前取渣样荧光分析,分析结果见表4。试验1、2和3中w(FeO)+w(MnO)分别达到2.96%、1.54%和1.88%,试验1精炼渣w(FeO)+w(MnO)、w(CaO)和碱度R均高于设计成分。
LF炉出站前分别取气管样按GB/T11261—2006进行氧、氮检测,检测结果见表5。试验1氧、氮质量分数均较高,分别为54×10–6和59×10–6;试验2氧、氮质量分数分别为40×10–6和53×10–6;试验3氧、氮质量分数分别为37×10–6和54×10–6。
试验取铸坯样进行低倍检测,铸坯断面155 mm×155 mm,铸坯经机械加工、酸洗,按YB/T153—2015进行低倍检测。试验1为连铸开浇炉,中包过热度较高,铸坯中心疏松2.0级,无夹杂物及其他缺陷;试验2、试验3分别为第2炉和第3炉,中心疏松1.0级,中心裂纹0.5级,无夹杂物及其他缺陷。
依据以上试验和检测结果,分析如下:
试验1精炼渣中碱度R为3.86,CaO质量分数为56.78%,均高于目标成分,渣黏度大,流动性不好;精炼过程有颗粒状精炼渣,形成高熔点化合物;出站渣呈灰色,w(FeO)+w(MnO)高,为2.96%,渣氧化性较强,脱硫、脱氧效果不好,脱硫率仅19.84%,氧质量分数为54×10–6。
试验2精炼渣中CaO、SiO2和Al2O3质量分数分别为50.02%、16.79和20.97%,碱度R为3.38,各成分均在设计成分范围内,精炼过程中渣流动性改善,熔点较低,出站渣呈浅黄色,w(FeO)+w(MnO)为1.54%,渣氧化性得到控制,脱硫、脱氧效果好,脱硫率为56.17%,氧质量分数为40×10–6。
试验3精炼渣中CaO、SiO2和Al2O3质量分数分别为47.6%、18.64和22.51%,碱度R为2.55;渣中碱度R和CaO含量降低,Al2O3含量升高,精炼过程中渣流动性好,熔点低;出站渣呈浅黄色,w(FeO)+w(MnO)为1.88%,渣氧化性基本得到控制,脱硫、脱氧效果较好,脱硫率为45.79%,氧质量分数为37×10–6。
通过45钢精炼渣试验,得出以下结论:
(1)严格控制转炉下渣,转炉渣氧化性强,不利于精炼调渣,影响精炼渣脱氧、脱硫效果和吸附夹杂物能力。
(2)45钢LF炉精炼渣,在一定范围内,CaO含量高,碱度高,有利于脱硫,但随着CaO含量过高,易形成高熔点物,渣黏度大,脱硫效果反而差;Al2O3含量高,可以降低渣的熔点和黏度,渣流动性较好,有利于吸附Al2O3类夹杂物,但Al2O3含量过高,会影响脱硫效果;渣中FeO、MnO含量增加,渣氧化性增强,脱硫效果降低。
(3)根据试验结果,45钢LF炉精炼渣按设计成分范围控制,即渣中质量分数CaO:45%~55%;SiO2:10%~20%;Al2O3:15%~25%;MgO:8%~10%;w(FeO)+w(MnO)<2.0%;碱度R:2.5~3.5,钢水脱硫率高,脱氧效果好,吸附夹杂物能力强,可满足45钢高质量生产。
文章来源——金属世界
3.3.2 LF炉控制
4. 试验效果
4.1 脱硫效果
4.1.1 LF炉精炼渣过程变化
4.1.2 LF炉精炼脱硫率
4.2 试验检测
4.2.1 精炼渣成分检测
4.2.2 氧、氮检测
4.2.3 铸坯低倍检测
4.3 试验分析
5. 结束语